五金行業中,為改善產品表面性能或耐腐蝕特性,常采用(強)酸作為清洗劑或腐蝕劑,對五金制品進行表面清洗或腐蝕處理。清洗或腐蝕工序后,必須用清水對產品和設備進行漂洗,因而產生廢酸液和酸洗廢水。隨著產業的快速升級發展及持續壯大,其生產過程中所產生的廢水問題也將會日益凸顯。
試驗選用濟南市某鑄造公司的生產廢水作為試驗用水。該公司是一家從事瑪鋼管件、鋼管接頭等管路連接件生產的出口型企業,在其對產品進行后期加工處理過程中,產生大量的廢水。筆者試驗對該生產廢水處理工藝進行了相應的試驗研究,以期為此類廢水處理工藝的選擇及設計運行提供參考和依據。
1 廢水水質與處理工藝流程
1.1 廢水水質
試驗用生產廢水主要來自于管件生產后期處理工序,主要包括酸洗、鍍鋅、漂洗等廢水。廢水水質成分復雜,包含廢酸、氨氮、TFe和Zn2+等。具體水質指標如表 1所示。
| 項目 | pH | COD/(mg.L -1 ) | 氨氮/(mg.L -1 ) | TN/(mg.L -1 ) | TFe/(mg.L -1 ) | Zn 2+ /(mg.L -1 ) |
| 數值 | 1.3 | 44 | 373 | 482 | 8069 | 1495 |
1.2 廢水處理工藝流程
從生產廢水的水質指標可以看出,廢水處理的難點在于金屬離子、氨氮的去除,以及降低pH中和的成本。廢水呈強酸性,并含有有毒有害物質,應先進行物化預處理消除廢水的毒性,再進行生物脫氮處理。廢水中含有大量的氨氮,并且缺乏有機物。因此,引入含有有機物的廠區日雜用水,以補充所需有機物。綜合上述情況分析,選取廢水處理工藝流程如圖 1所示。

1.3 工藝流程說明
1.3.1 物化預處理
對廢水進行物化預處理的目的是去除部分污染物(TFe、Zn2+),并完成pH的調整。采用兩級中和沉淀工藝:一級中和池采用價格低廉的石灰石進行酸的預中和,減少中和藥劑用量;二級中和池通過投加石灰乳調節pH,并通過曝氣將Fe2+氧化成Fe3+。最終形成沉淀去除Fe2+、Zn2+;因泥量較大,為改善泥水分離效果,在二級中和池中加入聚丙烯酰胺(PAM),然后進入沉淀池沉淀。污水經物化預處理后,進入后續生物脫氮處理過程。
利用石灰石預中和時,容易產生硫酸鈣覆蓋在其表面而阻礙反應的進一步進行。在預中和時加入曝氣手段,可有效避免硫酸鈣沉積物的覆蓋,保障反應的持續進行;同時,曝氣還可有效吹脫反應過程中產生的CO2,減少二級中和時的石灰乳耗用量。
1.3.2 生物脫氮
生產廢水含有較高濃度的氨氮,而有機物含量極低,呈現顯著的“低碳高氮”特性,不利于生物脫氮反應。在中間池,引入廠區日雜用水與物化預處理后的生產廢水混合,可以補充有機碳源,并對生產廢水起到稀釋作用。選用“缺氧/好氧/缺氧/好氧(A/O/A/O)”方式運行的SBR工藝進行生物脫氮。一級缺氧段,進水中的硝態氮利用日雜用水中的有機物進行反硝化脫氮;一級好氧段,主要完成氨氮的硝化反應;二級缺氧段,主要利用投加的乙酸鈉作為碳源完成反硝化反應;二級好氧段,繼續完成脫氮反應,消耗殘留的有機物,保證出水水質。同時,通過曝氣吹脫水中的氮氣,以改善活性污泥的泥水分離效果。
2 試驗方法
2.1 物化預處理試驗
在試驗中,兩級中和池均以間歇方式運行。一級中和池內,通過連續監測廢水pH的變化情況,可得到不同HRT下,一級中和池出水的pH。二級中和池中,投加石灰乳調節pH為7.0~7.5,經充分曝氣,將Fe2+氧化成Fe3+,形成Fe(OH)3沉淀。繼續投加石灰乳,調節pH至8.5左右,使Zn2+形成Zn(OH)2沉淀而去除。為改善污泥沉淀效果,考察不同PAM投加量投加時的沉淀效果,以及TFe、Zn2+的去除情況。
2.2 生物脫氮試驗
生物脫氮采用SBR反應器,以“A/O/A/O”方式運行。各段運行時間為:瞬時進水,缺氧攪拌1 h,好氧曝氣15h,缺氧攪拌4h,后置曝氣2 h,沉淀1 h,排水、靜置1 h,每天運行1個周期。SBR反應器排水比為1∶2,反應器污泥質量濃度為4000mg/L。運行過程中,通過NaOH和H2SO4調節pH在7~8之間,缺氧段只攪拌,溶解氧小于0.5mg/L,好氧段溶解氧大于2.0mg/L。在二級缺氧段按C/N=5投加乙酸鈉作為反硝化碳源。
3 試驗結果與分析
3.1 一級中和池處理效果
生產廢水進入一級中和池后,廢水中的酸與石灰石發生中和反應,考察pH隨HRT的變化情況發現:廢水進入一級中和池后,pH在很短的停留時間內上升到3左右,然后緩慢上升,HRT達到2h后,pH基本不變。石灰石對酸性廢水的中和效果受HRT、石灰石中碳酸鈣含量以及石灰石粒徑等多種因素的影響,使用時應根據試驗情況確定最佳的HRT。
將一級中和池的出水靜置沉淀1 h,取上清液測定廢水水質發現:pH=3.4,TFe=7 967 mg/L,TFe去除率為1.3%,Zn2+為1 400 mg/L,Zn2+去除率為6.4%。可見通過一級中和池處理后,出水pH仍較低,不能通過生成沉淀去除Fe2+、Zn2+,反應前后金屬離子濃度幾乎沒有變化。
3.2 二級中和池處理效果
汪大翚等研究表明:在pH為7.0~7.5條件下曝氣,Fe2+可迅速轉化成Fe3+,且Fe3+在pH大于4.1時,即可生成Fe(OH)3沉淀。李廣志等研究表明:Zn2+開始沉淀的pH為6.84,要其沉淀完全,則pH應大于8.0。廢水進入二級中和池后,用石灰乳調節pH為7.0~7.5,曝氣4 h,將Fe2+氧化成Fe3+。并用石灰乳調節反應池出水pH至8.5左右。
二級曝氣中和池處理后靜置沉淀1 h,取上清液測定水質發現:pH=8.3,TFe=11.7 mg/L,TFe去除率為99.9%,Zn2+為2.2 mg/L,Zn2+去除率為99.9%。二級中和池出水的TFe、Zn2+濃度均較低。二級中和池通過控制出水pH,實現了TFe、Zn2+的同時去除。
3.3 投加PAM對處理效果的影響
廢水經二級中和池處理后,分別加入不同量的PAM。測定泥渣沉降比隨沉淀時間的變化情況,結果如圖 2所示。

沉淀1 h后,取上清液測定不同PAM投加量下,TFe、Zn2+的去除效果,結果如圖 3所示。

由圖 2可見,在PAM投加量較小時,隨著PAM投加量的提高,泥渣的沉降性能提高,達到相同沉降比所需時間縮短。當PAM投加量大于3 mg/L后,泥渣的沉降性能變化較小。當沉淀時間大于30 min后,泥渣的沉降比相差不大。
由圖 3可見,隨著PAM投加量的增加,出水TFe、Zn2+的濃度呈現下降的趨勢;直到PAM投加量達到3 mg/L以后,TFe、Zn2+的出水濃度變化較小。綜上,投加PAM提高了泥渣的沉速,改善了廢水中細小懸浮顆粒的絮凝沉淀效果,從而提高了出水水質。但PAM的投加不改變泥渣沉淀后的體積。
綜合考慮處理效果和經濟性,選擇PAM投加量為3mg/L。絮凝沉淀1h后,測定出水水質發現:pH=8.3,TFe=6.7mg/L,TFe去除率為99.9%,Zn2+為1.3 mg/L,Zn2+去除率為99.9%。經過物化預處理過程,廢水中的有毒有害成分已基本去除,可進行生物脫氮處理。
3.4 生化處理脫氮
試驗中向物化預處理后的實際生產廢水,補充有機營養物質,以及微量元素(MnCl2·4H2O,30mg/L;(NH4)6Mo7O24·4H2O,50mg/L;H3BO3,30mg/L;CuCl2,30mg/L;KI,45mg/L;AlCl3,50mg/L;CoCl2,50mg/L;NiCl2,50mg/L),配制成生物脫氮試驗用水,主要水質:pH為7.8~8.2,COD為295~326 mg/L,氨氮為250~273 mg/L,TN為337~375 mg/L。
3.4.1 SBR反應器的啟動馴化
試驗中所用的接種污泥取自泰達污水處理廠,污泥呈灰黑色,曝氣48h后,污泥顏色轉為棕褐色,開始向反應器加入試驗用水。SBR反應器啟動馴化期間,通過控制排水比,調節反應器內污染物的濃度,并逐步將排水比提升至1∶2。連續監測每個運行周期進水后,反應器內污染物濃度變化。監測結果顯示:經過20d的啟動馴化,TN、氨氮去除率可穩定達到95%以上。啟動馴化期間,反應器內TN、氨氮的去除情況如圖 4所示。

由圖 4可見,在啟動馴化一段時間后,出水水質穩定,出水TN、氨氮濃度均處在較低的濃度。可見,該處理工藝對高氨氮管件生產廢水的脫氮有較好的處理效果。也說明物化預處理工藝消除了生產廢水中的有毒成分,使SBR生物脫氮過程得以穩定進行。
3.4.2 SBR反應器穩定運行后的處理效果
啟動馴化階段結束后,連續監測多個周期內反應器的出水水質,監測結果如表 2所示。
| 項目 | pH | COD/(mg.L -1 ) | 氨氮/(mg.L -1 ) | TN/(mg.L -1 ) | TFe/(mg.L -1 ) | Zn 2+ /(mg.L -1 ) |
| 平均值 | 7~8 | 26.7 | 0.8 | 7.5 | 0.2 | 0.4 |
由表 2可見,高氨氮管件生產廢水,經組合處理工藝處理后,出水水質優于《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準;也達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920—2002)中的道路清掃、綠化標準,處理水全部可用作廠區回用水。具體參見http://www.dongaorq.cn更多相關技術文檔。
4 結論
(1)該組合廢水處理工藝流程可較好地實現高氨氮管件生產廢水的處理,廢水處理后水質可達《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920—2002)中的道路清掃、綠化標準,滿足回用水質要求。
(2)在高氨氮管件生產廢水物化預處理中,采用二級中和工藝,用石灰石進行預中和,減少了中和時堿的用量。該工藝可在調節pH時,同步實現TFe、Zn2+的去除。
(3)生物脫氮時,引入廠區雜用水補充有機物,減少了外加有機碳源乙酸鈉的耗用量。
(4)“A/O/A/O”型SBR脫氮工藝有較好的脫氮效果,并可以根據實際處理情況,靈活地對運行參數進行調整。


