江蘇某食品添加劑廠以生產無機食品添加劑為主,產品主要有磷酸鹽、乙酸鹽、氯化鉀、硫酸亞鐵、碳酸鎂等幾十個品種,其中磷酸鹽包括鈉鹽、鉀鹽、鈣鹽。各車間產生的廢水經收集后泵送到公司廢水處理站進行統一處理,處理后廢水達到園區污水接管標準后再排放至工業園區廢水管道,進園區污水處理廠進一步處理。公司現有的廢水處理站設計能力50t/d,廢水處理工藝按當時廢水成分進行設計,運行之初日產工業廢水30t,裝置基本能滿足廢水處理需要;后因產品結構發生調整,磷酸鈣及硫酸亞鐵產量增加,使得廢水最高日產生量增至45t,相比廢水處理站運行之初廢水成分也發生變化,現有廢水處理裝置已經不能滿足工業廢水實際處理需要,導致出水TP等指標時常超標,達不到園區廢水接管要求,為此對原有廢水處理工藝進行改進,對廢水進行了綜合處理,取得了良好效果。
原工業廢水處理工藝:某食品添加劑有限公司現有10個生產車間,每個生產車間一般主打生產1~3種產品,除工藝產生的廢水外,每次轉換產品都要對生產系統進行清洗,工藝廢水及清洗廢水經各車間廢水收集池進行收集,收集到一定量后即輸送至公司廢水處理站集水井收集后統一處理。現有廢水處理站于2013年5月建成投入運行。具體聯系污水寶或參見http://www.dongaorq.cn更多相關技術文檔。
先加氯化鈣沉淀綜合廢水中的磷酸根離子,然后再加入PAM使廢水發生絮凝反應后進初沉池,沉淀處理后的廢水先進水解酸化池處理,再進廢水接觸氧池,與氧化池內懸掛填料上的生物膜接觸進行好氧處理,最后經二沉池沉淀后上層清液進氧化池進行Fenton氧化處理,達到園區廢水接管標準后排入園區廢水收集管道。隨著公司產品結構的調整以及產量的增加,公司廢水成分發生較大變化,現有混合廢水中磷酸三鈣及硫酸亞鐵含量顯著增加,pH由6~9降至5~6,廢水呈弱酸性,TP含量也有所增高。
在不加絮凝劑的情況下,初沉池中即有大量沉淀,由于在初沉池中混合廢水沉淀不充分,部分沉淀還被帶入生化處理池,嚴重影響生化處理效果,最終使得出水難以達到設計標準。同時,在運行中還發現,當廢水的pH大于7時,在氧化池中加enton試劑時氧化反應實際很難發生,難以起到降低COD的作用,為此需要改進現有廢水處理工藝以適應實際處理需要。


